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乌石化脱硝体系精准喷氨改造项目圆满完成 
来源:华体会官网赞助曼联 发布时间:2024-10-23 16:41:01

  近来,乌鲁木齐石化公司热电出产部脱硝体系精准喷氨改造项目圆满完成,脱硝体系精准喷氨改造项目投用后,不只完成氮氧化物超低排放,还能精准操控氨的用量,现在,企业日常氮氧化物排放量已可远低于国家排放规范。

  11月29日,记者在乌鲁木齐石化公司热电出产部看到,车间内4号锅炉蒸发量添加,主操随即对喷氨量进行了调整。本年10月,乌石化热电出产部启动了燃煤锅炉SCR脱硝设备精准喷氨改造项目。

  “项目改造后,喷氨管路由一路供氨添加为二路供氨,氨气喷口由8个添加到480个,对脱硝体系削减脱硝剂氨气耗量、准确操控烟气出口氮氧化物,操控出口氨逃逸,进一步减排氮氧化物都有演示含义。”乌鲁木齐石化公司热电出产部锅炉车间设备主任刘道彬说。

  据了解,为满意环保要求,乌石化热电出产部4号炉于2013年施行了低氮不免体系改造和新增SCR脱硝设备改造。但是,传统的选择性催化复原技能(SCR)脱硝工艺无法准确操控喷氨量。在锅炉负荷改变、煤质调整带来氮氧化物产生量产生显着的改变时,会呈现过量喷氨。特别是在锅炉低负荷运转、脱硝进口烟气温度下降的情况下,充裕的氨气还会在烟道内生成硫酸氢铵,附着在引风机叶片、空预器管道、电除尘等设备上,影响净化作用及换热才能,加重设备腐蚀,影响设备平稳运转。

  乌鲁木齐石化公司热电出产部设备技能科锅炉专工王峰炜和记者说,通过这次脱硝体系精准喷氨改造后,现在喷氨量从每小时90公斤下降到每小时60公斤,每年可为企业美观近100万的整理费用。

  “项目投产今后,通过一系列催化复原反响后,可以复产出产品硫酸铵,也可以为公司可以带来不错的经济效益。”王峰炜说。

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